生產的直管頻繁出現鋼絲毛刺、經線焊接不牢問題,不僅直接拉低產品合格率,更讓生產線陷入“修不停、產不出”的困境。2024年,安源管道公司4號線直管生產環(huán)節(jié)的這一問題愈發(fā)嚴重。操作工無奈表示:“根本沒法正常操作!”究竟該如何破局? 據悉,該生產線每個班次至少出現1次經線焊接不牢故障,而每次維修又比較困難,前后要耗費3小時。因4號線直管外成型裝置與主機間距僅15厘米,狹窄空間根本無法容人維修,必須先拆卸外成型裝置,待維修完成后,再重新復位裝置、校準直管壁厚與間隙參數。如此反復折騰,導致生產線日均產出量大幅下降,產品質量也受到嚴重影響。 “絕不能讓故障拖垮生產!”面對此情況,該公司副總經理王光明、生產車間主任袁振勇看在眼里、急在心里,與施秋萍、袁勇主動揭榜“FG250直管焊接不牢改造項目”。為找到問題根源,揭榜團隊駐守生產現場,開啟“地毯式”排查:測量經徑,確認經線符合工藝要求;檢查焊接區(qū)域外表,排查是否存在雜質附著、灰塵堆積等可能影響焊接密封性的問題。經過連續(xù)蹲點檢測,排除了經線本身質量與表面污染的“嫌疑”。隨后,他們又將目光轉向設備部件——銅座。盡管銅座為舊設備,但經復核其尺寸與設備匹配度,發(fā)現也并非主因。 “問題到底出在哪?”連續(xù)排查無果,揭榜團隊沒有氣餒。袁振勇每天組織召開“碰頭會”,帶領大家復盤生產過程中的每一個細節(jié)。終于,他們注意到:焊接過程中經線與鑲塊接觸時會偶爾產生細微毛刺,這些毛刺若卡在部件縫隙中,可能會影響焊接面的貼合度。這一發(fā)現讓大家眼前一亮,隨即把目光聚焦到與鑲塊配合使用的壓塊上。 揭榜團隊迅速制定改造方案:一方面重新設計壓塊尺寸,將壓塊高度減少1毫米,使壓塊高度始終低于鑲塊底部高度;另一方面對鑲塊進口處進行三向倒角處理,減少經線送入時的摩擦阻力,從源頭杜絕毛刺產生。方案確定后,重新繪制圖紙,聯系精密加工車間制作新的壓塊與鑲塊。 新改造的壓塊與鑲塊上線試用后,揭榜團隊全程跟蹤監(jiān)測,4號線直管焊接不牢故障一次也未出現。同時,因故障停機維修的現象也大幅減少,僅材料損耗減少這一項,每天就能為公司節(jié)約成本1000余元,一年就是36萬余元。