百年老礦,資源枯竭,安源、 高坑兩大主力礦井靠老墟復(fù)采、補(bǔ)勘找煤維系生產(chǎn),這就是當(dāng)下集團(tuán)公司的礦情。
然而,在如此艱難條件下,集團(tuán)公司依然保持著礦井穩(wěn)定生產(chǎn)。2011年,生產(chǎn)煤炭272萬噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入32.9億元,利潤1.5億元。這是自安源股份、中鼎國際和六六一廠剝離后,集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)總量再次躍上30億元臺(tái)階。
雖然這個(gè)發(fā)展速度并不快,但這是在沒有新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、靠老礦挖潛,在礦井全面進(jìn)入深部開采、成本高、煤質(zhì)差、困難重重的情況下取得的,成績來之不易。
“找”出來的效益
上世紀(jì)九十年代,集團(tuán)公司7對(duì)生產(chǎn)礦井相繼進(jìn)入衰退期,因?yàn)橘Y源枯竭,自2001年起,高坑、青山、巨源、楊橋、白源、黃沖6對(duì)礦井先后實(shí)施了政策性破產(chǎn)……這些開采上百年、幾十年的老煤礦面臨的最大的問題就是資源匱乏。2001年高坑煤礦破產(chǎn)時(shí),幾乎到了無煤可采的地步。
也就是從本世紀(jì)第一個(gè)10年起,找煤成了集團(tuán)公司的“關(guān)鍵詞”,找煤成了發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)!袄闲鎻(fù)采”、“補(bǔ)勘找煤”維系著集團(tuán)公司的可持續(xù)發(fā)展。高坑煤礦工程技術(shù)人員通過收集分析大量礦井地質(zhì)資料,掌握了大槽煤層變化規(guī)律和高安逆掩斷層分布方向及形態(tài),先后找到可采儲(chǔ)量200多萬噸。安源煤礦把加強(qiáng)老墟找煤作為老礦挖潛的主要途徑,每年從老墟構(gòu)造帶找到大量煤層。去年,安源煤礦通過找煤技術(shù)項(xiàng)目攻關(guān),找到并劃出470、387、383等采煤工作面。
在找煤中發(fā)展,在發(fā)展中找煤。經(jīng)過十年找煤,集團(tuán)公司年產(chǎn)煤炭急劇萎縮的局面得到扼制,企業(yè)生產(chǎn)效益得到增強(qiáng)。高坑煤礦通過補(bǔ)勘找煤,礦井服務(wù)年限從3年至5年向后延長了15年至20年。2011年,集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了高坑、青山、楊橋三個(gè)礦的兩翼,安源、黃沖兩礦的北翼,白源、青山兩礦的南翼等區(qū)域的“找煤工程”,通過“補(bǔ)勘找煤”穩(wěn)定礦井正常生產(chǎn),確保企業(yè)效益不下降。
“摳”出來的效益
近十年來,尤其最近兩三年,集團(tuán)公司生產(chǎn)條件日趨艱難,安源煤礦5個(gè)采區(qū)4個(gè)在復(fù)采,高坑煤礦最薄的煤層只有0.6米到1.2米,青山煤礦開采到了五水平,正向六水平延深,巨源煤業(yè)最短的采面只有幾根杠子長……全公司開采的煤炭30%至40%來自老墟復(fù)采和薄煤層開采。
集團(tuán)公司把尋找煤炭資源當(dāng)作解決企業(yè)生存的根本問題,把“珍惜資源、愛護(hù)資源、不浪費(fèi)資源”作為煤礦發(fā)展理念。公司工程技術(shù)人員管理前移,現(xiàn)場解決問題,無論條件多復(fù)雜,也要把已知的資源開采出來。去年,安源煤礦在老墟復(fù)采煤量38.3萬噸,占到全年總產(chǎn)量的46.7%。
高坑煤礦曾是年產(chǎn)上百萬噸的大礦,過去對(duì)薄煤層不屑一顧。在資源枯竭的今天,薄煤層又被重新審視起來。高坑礦人說:“對(duì)于找到的資源,哪怕石頭縫里摳也要摳出來,我們?cè)贈(zèng)]有浪費(fèi)資源的本錢了!苯陙,高坑煤礦每年從薄煤層中開采煤炭占到總產(chǎn)量的20%至30%,由于薄煤層煤質(zhì)好、灰分低、熱量高,一噸煤是三噸復(fù)采煤的價(jià)值,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
“洗”出來的效益
近年來,集團(tuán)公司對(duì)各礦洗煤廠的關(guān)注程度,絲毫不亞于井下,公司主要領(lǐng)導(dǎo)成了洗煤廠的“?汀薄W2010年起,高坑、安源、白源三個(gè)礦的洗煤廠實(shí)施了全面技術(shù)改造,目的在于解決“高灰難洗”問題,提高煤炭附加值。
原生煤的減少,深部開采、老墟開采的增加,直接造成了煤炭質(zhì)量的下降。安源煤礦煤炭灰分高達(dá)43%至45%,最高達(dá)50%。為應(yīng)對(duì)煤質(zhì)下降給企業(yè)效益帶來的影響,萍礦集團(tuán)公司一手抓科學(xué)布局,合理開采,一手抓洗煤廠技術(shù)改造。為洗煤廠更換了電控振動(dòng)篩、渣漿泵、煤泥分選機(jī)、旋流器等設(shè)備,通過技術(shù)提升,解決了煤質(zhì)下降煤炭入洗難的問題。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,鋼廠、焦化等行業(yè)對(duì)精煤的質(zhì)量提出了更高的要求,即煤炭灰分不超過11.5%。為了達(dá)到這一要求,高坑、安源、白源三礦采取各種措施,千方百計(jì)使精煤質(zhì)量達(dá)標(biāo)。安源煤礦洗煤廠在2010—2011年技改的基礎(chǔ)上,今年又投入200多萬元,改造TPS系統(tǒng)(即出煤泥和高灰脫泥系統(tǒng)),購置新的震動(dòng)脫水篩,更換落后的脫水篩,使初煤泥降低3個(gè)百分點(diǎn),精煤灰分控制在11.5%以內(nèi)。今年1月至6月精煤產(chǎn)量達(dá)13.09萬噸,實(shí)現(xiàn)了年初下達(dá)的目標(biāo)。2010—2011年,盡管復(fù)采煤增多,煤質(zhì)下降,集團(tuán)公司精煤產(chǎn)量仍達(dá)到157萬噸左右,為支撐企業(yè)整體效益發(fā)揮了作用。
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